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40T刮板机尾轮技术升级的主要原因

煤矿井下运输机械工作任务繁重,工作条件恶劣,特别是采掘工作面的运输机械,要求其主要运动部件和工作机构强度大、韧性好、耐磨损,从采区机械事故率统计上看,,SGW 一40T刮板机的尾轮事故相对较多些,为适应煤矿安全正常生产的需要,必须对SGW 一40T刮板机尾轮总成进行改造。本文章介绍了其改造方法和效果。

40T刮板机尾轮技术升级原因

1,原结构尾轮总成易损坏,使用周期短,经常由于尾轮轴承损坏导致断链或者将溜尾拉坏等事故,影响生产。从返修的溜尾拆检状态看,多数轴承均已损坏,且将溜尾帮板磨坏。

2,原尾轮使用的轴承是3612,抗压强度小,不能较好地满足实际生产压力的需要。

3,结构不够合理,导致润滑效果不好,且存支架内而损坏轴承。在尾筒内的壁铸造沙子不易清净,很容易混进轴承

4,注油检修不方便,导致润滑条件不好而损坏轴承;从结构上看,给40T刮板机尾轮注油有三个途径:①从尾轴端用油枪打油;②从尾筒中部用油枪打油;③断链卸下尾轮,拆下端盖从两侧补油。
综上分析,40T刮板机原尾轮总成轴承损坏的主要原因,就是密封不严,润滑效果不好所致,所以必须进行改造。

40T刮板机尾轮技术升级方案

主要从加大轴承,提高强度和便于注油检修人手来进行改造,改造后的尾轮总成如图2所示。


从结构上看,改造后的尾轮总成与原来的尾轮总成比有以下几个优点:

1,注油检修方便了,只需打开两头的端盖就可以了,既不用油枪,也不用断链,所以检查维修特别方便。

2,由于改为用盲轴杯支撑轴承,所以将尾筒与轴承隔开,尾筒内的铸造沙子就不能进入轴承内,减小了磨损。

3,减轻了机电维修工的劳动强度,也减少了运输环节,对安全管理非常有利。

4,由于尾轮转动灵活了,减少了阻力,所以既减少了断链事故,又减轻了减速机联轴节溜链、溜槽等的磨损,同时也减小了电动机的负荷,节省了电能。

40T刮板机